AVL高效率双电机电驱动研发分享
AVL 开展高效率电动车(BEV)与电驱动(EDU)开发项目,核心目标为实现WLTC 循环下电耗 < 10 kWh/100km**、**EDU 系统效率 > 94% 及成本平衡,通过超充电池、EDU 集成、整车空气动力学优化等多领域改进,使 BEV 在 WLTC 循环下 HVB 消耗较基础车至多减少25% (其中高效 EDU 贡献8% 减少量)。
高效率 EDU 采用双电机 + PI2850 双逆变器(SiC 技术) 设计,搭配人字齿传动、行星差速器(减重 15%-20%)、被动润滑系统及电磁狗爪式离合器,最终达成WLTC 效率 94.1%、RLC 效率 93.9%、扭矩 436 Nm、功率 187 kW 的性能指标。目前已完成测试台验证、演示车搭建,客户参考项目中 CLTC 循环 EDU 效率从 91% 提升至 94.1%,能耗低至9.84 kWh/100km,整体围绕可持续目标实现高效与成本的平衡。





























问题 1:AVL 高效率 EDU 通过哪些核心技术设计,实现了 WLTC 循环下 94.1% 的系统效率?
答案:AVL 通过多维度技术设计保障 EDU 高效性,核心包括:
双电机 + 解耦设计:主电机负责常规驱动,助推电机在高负载时介入,非激活时通过电磁狗爪式离合器解耦,避免拖拽损耗;
SiC 双逆变器:采用 PI2850 平台,碳化硅(SiC)技术降低开关损耗,搭配交替切换与 DC Link 电路,提升电能转换效率;
低损耗传动:人字齿齿轮减少啮合损耗(双电机联合运行时减耗 11%-16%),紧凑型行星差速器减重 15%-20% 且降低传动阻力;
被动润滑系统:油槽位于差速器,精准润滑关键部件,减少摩擦损耗;
智能运行策略:基于扭矩需求与转速动态切换电机运行模式,考虑电压变化优化扭矩分配,避免能量浪费。这些设计协同作用,最终实现 WLTC 循环 94.1% 的效率。
问题 2:AVL 高效率 BEV 在 WLTC 循环下的能耗优化成果如何?不同影响因素(如空气动力学、EDU)对能耗降低的贡献分别是多少?
答案:AVL 高效率 BEV 在 WLTC 循环下能耗优化成果显著,整体 HVB 消耗较基础车至多减少 25%(基础车 HVB 消耗为 13.8 kWh/100km,优化后最低降至 10.3 kWh/100km);各影响因素贡献如下:
空气动力学优化:单独优化后 HVB 消耗减少 12%(从 13.8 降至 12.2 kWh/100km);
空气动力学 + 质量优化:协同优化后减少 13%(降至 12.1 kWh/100km);
滚动阻力 / 制动 + 质量 + 空气动力学优化:减少 19%(降至 11.2 kWh/100km);
全因素(含 EDU)优化:减少 26%(降至 10.3 kWh/100km),其中高效 EDU 单独贡献 8% 的 HVB 消耗减少量,是除空气动力学外的核心影响因素。
问题 3:在客户参考项目中,AVL 针对 CLTC 循环对高效率 EDU 做了哪些优化?最终达成了哪些关键性能指标?
答案:客户参考项目中,AVL 针对 CLTC 循环的优化措施包括:
电机拓扑优化:对选定的电机拓扑进行 “针对性 DoE 优化”,匹配 CLTC 循环的负载特性;
运行策略改进:调整扭矩分配逻辑,适配 CLTC 工况下的转速 / 扭矩变化规律;
传动系统固化:冻结最优传动比,减少传动系统适配损耗;
集成优化:实现 AC(空调)系统与 EDU 的协同集成,降低整体能耗。最终达成的关键指标:
1. EDU 效率:CLTC 循环下从初始 91% 提升至94.1%;
2. 整车能耗:CLTC 循环下电耗低至9.84 kWh/100km;
3. 技术落地:成功将 “BEV 灯塔项目” 的 EDU 核心技术转移至客户项目,实现高效技术的商业化应用。
原文标题 : AVL高效率双电机电驱动研发分享
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